本报2月27日讯(记者 顾松 通讯员 张太郎) 2020年,东胜公司在牛庄油田牛21-X4井开展压驱注水先导试验,开启了胜利油田此项技术应用的先河。通过近3年的注水补能,对应受效的特低渗牛6块,日产油由压驱前的15吨增至80吨,累计增油8000余吨。值得一提的是,该块新投井自喷期均长达半年以上,多口老井措施后日产油稳定在8吨。
“牛28-X33、牛28-X20两口新水井压驱设计已出,待目的层大排量压驱补能后,周边5口新投产油井将会受效。”2月份,牛庄油田开发例会上,开发主管杨柳进行有关工作汇报。
随着压驱效果的逐步显现,不补能不投产已经成为东胜技术人员的共识。据了解,低渗油藏占比高、常规注水难度大、采出程度低一度成为东胜公司油藏经营的老大难问题。尝到甜头后,他们今年决定围绕牛庄、大芦湖、博兴等低渗、特低渗油区,大跨步推进压驱示范区建设。
针对大力抓实地质工艺一体化运行,技术人员结合油藏特征,推进注入端与产出端协同优化,支撑压驱注水高效长效开发。其中,为提高注入端井管柱稳定性和安全性,他们建立学习型曲线,围绕相关数据展开深入研判,确保措施质量达到最优。
目前,技术人员已对牛6块压驱管柱进行了四轮次迭代升级,从“单封”更替为“双封”长效管柱。针对压驱管柱中的薄弱点,开展优选座封位置、升级封隔器材质、薄弱点试压等工作,确保注入端完井工艺可以满足高压长效压驱注水的需要。
围绕产出端油井易腐蚀结垢等问题,技术人员对腐蚀结垢产物和采出液性质进行化验分析,优化筛选出适合井况的防腐药剂,并加大全喷焊杆及包覆杆的使用,配合应用特种防腐泵,牛6块平均检泵周期延长213天,实现了油井的长寿长效生产。
事实上,唤醒老油田产能的不仅仅是压驱注水,技术人员还通过精细常规注水创效益。潍北油田昌31块已开发40余年,进入高含水阶段,累计生产原油8.4万吨,采出程度仅为21%。按照现有技术,潍北同类型油藏采出程度可达30%以上计算,昌31块剩余可采储量至少3.6万吨。
如何提升这个区块的开采效益,成为技术人员关注的话题。经过大量的基础调研,同类型油藏高含水时期开发方式——“人工仿强边水驱”进入技术人员视野,它相比常规注水开发,能够大幅提高采收率。随即,昌31块被列为人工强边水开发试点区块获准实施,补充地层能量的同时,剩余油得以重新分布、聚集。
2月初,昌31块高部位昌31-斜3油井,补孔复射原层开井,取得较好的开发效果,自喷日产油近3吨,含水由扶停前的92%降至82%,为高含水老区提供了新一条治理路径。这一开发方式,后续将在昌3、昌69等其他高含水区块推广应用。
2023年,东胜公司党委牢固树立油藏经营理念,在原有注水补能项目组的基础上再度优化,以水为先,制定“6119”工作目标,即增加注水井点60个、增加水驱储量1000万吨、自然递减降低1.0%、日注水量稳定在9000立方米以上,明确责任到人,按照日跟踪、周分析、月总结的工作办法,抓实目标化管理,确保各项工作按计划运行,持续提升油藏开发基础管理水平。
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