管具技术服务中心持续深化精益管理
“管”出高效率 “管”出好效益
2025年07月14日  来源:齐鲁晚报
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     “以前探伤一个钻杆接头需要15分钟,现在通过优化流程和工具定位管理,时间缩短到了8分钟。”在胜利石油工程公司管具技术服务中心钻具修理车间,员工按照新制定的标准化作业流程进行钻杆探伤作业,成绩得益于全面推进精益管理。
  一直以来,管具技术服务中心以“精益管理提升年”为契机,通过课题攻关、流程优化、标准固化等措施,推动生产效率和管理水平持续提升。截至目前,该中心已实施精益改善课题32项。
  
大众新闻记者 顾松
通讯员 杨冬玲
  
课题攻关解难题
  管具技术服务中心建立“公司—中心—基层单位”三级课题管理体系,聚焦生产中的难点痛点问题开展专项攻关。在中心的统筹指导下,各基层单位结合自身业务特点,形成了一批具有示范效应的精益改善成果。
  管具五队针对钻杆检维修效率低的问题,通过价值流分析优化11个关键流程,编制6项标准化作业指导书,使螺纹检维修产能提升26.55%;管具四队开展的井控装置清洗工艺改善项目,创新“整进整出”流水线作业模式,单台清洗时间从115分钟压缩至64分钟,效率提升44%。
  “每个课题都经过严格的问题诊断、要因分析和措施制定,确保改善措施切实有效。”经营管理部经理李超说,通过课题攻关,中心在钻具修理、井控设备维修等主营业务领域均实现了效率的显著提升。
管理升级显成效
  在推进课题攻关的同时,管具技术服务中心更加注重将改善成果转化为长效管理机制,组织编制了《钻具修理标准化作业手册》《井控设备维修操作规程》等12项标准规范,实现了关键业务的标准化、规范化管理。
  工具管理中心建立的“钻井工具全生命周期管理模式”,通过完善工具台账、规范操作流程,使工具管理效率提升30%。“现在每件工具从入库到报废都有明确的管理标准,大大减少了错用、混放等问题。”工具管理中心经理种法强说。
  不仅如此,该中心还建立了改善成果推广机制,将各基层单位的优秀做法在全中心范围内推广应用。管具五队的钻杆检维修标准化操作、管具四队的井控设备清洗流水线作业等创新做法,已在多个基层单位得到复制推广。
  为确保精益管理取得实效,管具技术服务中心建立了完善的工作推进机制,每月召开精益管理工作例会,跟踪课题进展,协调解决困难;每季度组织改善成果评审,对优秀课题给予奖励;每年开展精益管理先进单位评选,营造比学赶超的良好氛围。
  “精益管理不是一阵风,而是要形成长效机制。”管具技术服务中心副经理王春辉表示,下一步,中心将继续深化精益管理,重点在设备管理、库存优化等领域开展改善活动,推动管理水平持续提升,为中心高质量发展提供有力支撑。
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