员工正在高946平台井维护保养设备。 通讯员 夏兆明 摄
两台钻机正在正理庄油田高94区块钻进。 通讯员 夏兆明 摄
员工正在樊128处理站巡护设备。 通讯员 朱克民 摄
今年前四个月,胜利油田纯梁采油厂原油产量同比增加2.06万吨,总能耗降幅16.6%,吨油气碳排放量降幅17.0%,吨油气耗电量降幅7.5%。
近年来,纯梁采油厂通过加强注采输过程管控和新能源建设利用,一体化推进绿色低碳生产,实现生产效益提升与能耗、碳排放降低双轮驱动,推动低效油藏治理上水平。
他们依托能源与碳排放管控中心平台,对全厂电能、气量进行全过程监控,梳理出压驱用电等17项关键监测指标,分解到各业务部门,压实管控责任。同时,将全年能耗和碳排放指标分解到各基层单位,通过机关部门和基层单位上下联动,及时进行能效评价和优化。
该厂本着“油藏—井筒—地面—站库”一体化统筹治理降耗的原则,摸排出无效油藏控减、电加热治理、新能源建设等17个治理项目,整合形成双控“一仓四库”项目运行,持续推进“双控”优化迭代提升。
在纯梁采油厂生产能源消耗中,电能占比较大。为此,该厂利用能源与碳排放管控平台“能效评价、能效优化”模块,排查吨液耗电、吨油耗电低效井及异常耗电设备,通过油藏注采调整、井筒工艺优化、地面设备治理等措施降耗提效。
去年以来,该厂共进行高耗低效优化治理493处,累计节电316万千瓦时。其中,在高耗电泵治理中,对纯56平7电泵井实施转抽治理,累计节电11.29万千瓦时。
在油藏开发过程中,无效采出液循环同样耗能较大。该厂以“控含水、提能量、降递减”为核心,对梁61等6个区块实施调流线、完善注采井网等方式的产液结构调整,并配套封堵、套破治理等手段,源头控减低效无效注水量。
其中,高青油田樊41沙三中进行区块流线调整后,不仅取得年减少注水量7500立方米,节约电量5.6万千瓦时的成效,还实现了区块平均日增油12吨的好效果。
为进一步挖掘地面注水系统降低能耗的潜力,今年1月底,纯梁采油厂对梁四注水站进行改造,每天可减少采出水无效回灌650立方米,预计年节电110万千瓦时。
按照简化流程、优化用能的原则,该厂积极规划纯东地面系统一体化能效提升项目。截至目前,已更换节能电机45台,预计年节电39.6万千瓦时;更新外输干线一条、支线3条,日节电约180千瓦时。
在全面推行一体化经济管输工作中,他们优化气管网流程,多举措调动基层单位能源资源管控的积极性,严控自用气量。去年以来,集输系统联合站累计处理液量同比增加25万立方米,用气量同比减少65万立方米,吨液处理综合能耗同比下降0.57千克标煤。
与此同时,纯梁采油厂大力推进光伏、光热、地热等多能互补新能源综合利用模式,目前已建光伏7.5兆瓦,年发电量958万千瓦时,实现碳减排8306吨;采用“光热+空气热源泵”“光热+谷电蓄热”组合模式替代单井燃气炉11台,预计年节约天然气33万立方米,碳减排710吨;与新能源开发中心合作,应用居民区冬季供暖地热井资源,进行板式换热器加温,替代部分燃气水套炉,今年3月以来,平均日节约天然气1670立方米。
员工正在地热换热替代燃气加热装置前录取资料。
通讯员 夏兆明 摄
员工正在巡护光伏发电生产现场。 通讯员 于洋 摄
纯梁采油厂高标准建设高89处理站。 通讯员 夏兆明 摄
员工正在樊128处理站巡护。 通讯员 朱克民 摄
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