数智驱动打造注聚站新标杆
孤东注聚技术服务中心生产管理全过程更加智慧高效
2024年07月15日  来源:齐鲁晚报
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     本报7月14日讯(记者 顾松 通讯员 蒋丽) 不写报表,不调水表,坐在值班室里点点鼠标,对于管理着60口井的大配注站来说,却仅需四名员工,这在两年前简直就是“天方夜谭”。过去,至少得二十个人才能将同样规模的注聚站运转起来。工作快三十年的吴俊荣,深切感受到数智赋能带来的巨变。
  孤东采油厂注聚技术服务中心15号配注站,是胜利油田首个大型集约化配注站,筒仓储料全程机械化密闭操作,由专用车辆采用风送方式直接装卸干粉至筒仓,无粉尘无污染,既保证了清洁生产,又大幅度降低工作量,同时优化了岗位人员。
  全程信息化自动控制,实时监控;单井注入自动校正,配注合格率高达98%……这是注聚技术服务中心积极贯彻油田加快推进机械化换人、自动化减人、智能化无人的要求,高效转变生产运行模式,推进新工艺的现实应用,破除人力资源枯竭的困局,为高质量发展注入新活力。
  相比较于15号配注站,投注十年以上的11、12号配注站是传统注聚站,女工们还在两个小时调整一次瞬时流量。即便在为班站减负,资料应减尽减的情况下,“人歇岗不歇”的生产模式,人工调整的弊端显而易见。
  日常运行中,女工们需要根据配注卡的要求,调整母液瞬时流量和高压采出水瞬时流量,稍有波动,瞬时流量就会受到影响,还需重新计算母液瞬时流量,调整变频,并做好数据记录,在泵房里一待通常都得半小时以上。“配注间的每口井都根据压力变化调整泵的参数,一天大部分时间都在泵房里,这样的日子终于一去不复返了。”吴俊荣说。
  注聚一站站长郭金然像看着孩子长大一样,见证了15号配注站从图纸变成了“油田首个”,“自动化可比人算得更精准,温度、压力、频率、注入量随时可以监测,单井全天母液累计注入误差在正负百分之三,我们要做的只是监测。”
  新的运行模式下,15号配注站生产管理全过程更加智慧高效,发现问题第一时间上传现场数据、设施照片等,同时发出报警,给隐患消除抢出时间。
  如今,传统注聚站的女工们有了盼头,集控中心一体化平台即将搭建成功,那时她们也将和吴俊荣一样,感受信息化发展带来的新变化,大家都在翘首以待这一天的到来。
  员工通过信息化设备实时监测生产数据。
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