鲁胜公司鲁丰采油管理区多举措提高主力区块油藏经营管理水平
原油生产曲线“一路上扬”
2024年11月15日  来源:齐鲁晚报
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     本报11月14日讯(大众新闻记者 顾松 通讯员 陈军光 孙叶莲) “滨509区块目前运行的油井90口,日产油210.4吨……”近日,看着近一年采油开发曲线图上扬的指标,胜利油田鲁胜公司鲁丰采油管理区经理王远喜上眉梢,他心里紧绷的弦,终于松了下来。
  鲁丰采油管理区担负着年产原油13.47万吨的生产任务,而作为管理区主力生产区块的滨509受热采开发效果差、油井开井时率低等多重因素影响,低谷时日产油仅170吨左右,这让王远压力巨大。
  滨509区块属于强敏感稠油油藏,2008年以来,经过多轮次高温高压开采,套损井数量持续增多,导致局部动态井网不完善,储量控制程度变差。截至2023年底,套损井比例占总井数43.4%,严重影响到区块开发效果。
  如何通过行之有效的措施增产增效,释放区块活力,成为亟需解决的问题。在鲁丰采油管理区油气开发主任师陶华看来,增量要增、存量要升,存量稳不住,增量的价值就无法体现。
  科研所与管理区经过深度沟通,结合报废井、长停井多的现状,共同探索实施老区老井的拔套侧钻,千方百计盘活存量、扩大增量。
  围绕盘活区块现有井网资源,他们优选潜力大、配套好、实施难度小的井位,并根据剩余油分布、地层能量状况等因素,对侧钻井潜力进行全面评估,科学安排井位,细化投产方案,精准高效调整挖潜,提高老区开发效果。
  科研所热采稠油开发室主任纪盈莹说,6月份以来,滨509区块投产定向侧钻井5口,增油3513吨,新井产能贡献超去年同期117%,恢复失控储量28.19万吨。
  技术人员针对区块汽窜、堵塞、油稠、能量低等矛盾,加强措施工艺研究,在提高措施有效率上下功夫。从流场调整、增能扩波及、温度场提升等方面取得技术突破,工艺配套由“单一措施”向“综合配套”转变,逐步形成了“堵、调、封、扩、疏”等技术对策,精准实施“注汽+N”一体化复合吞吐措施,多轮次井强化“热气剂”组合,探索协同提效“最优解”。
  滨508-斜2井是名副其实的“优等生”之一。这口井自2020年以来经过5轮蒸汽吞吐转周,技术人员在第6轮转周过程中摒弃传统的调剖转周工艺技术,开出“复合药方”,通过“剂+气+热”三者之间的协同作用,对油井进行全面调理。
  他们利用复合酸为地层疏通“经络”,解决近井地带的“淤堵”问题。在注汽过程中伴注氮气泡沫,为地层增能“补元气”,改善地层能量低、动用不均衡的难题。同时,优化注汽参数及注汽量,注汽过程中强化全过程保干增效。油井措施后峰值日产油达10.2吨,日产油水平对比上周期增加1.8吨。
  今年以来,滨509区块推广实施复合吞吐工艺21井次,累计增油1万余吨,强力推动稠油提质提效。不仅如此,鲁胜公司还探索“分区增能、冷热并举”开发模式,在滨509区块5个低效井组实施“降黏剂驱+热采吞吐试验”,井组日增油6吨,5口低效井实现扭亏为盈,稳效区增能吞吐提效,周期增油由783吨提升至895吨。
  如今,在鲁胜公司技术人员的精心照顾下,滨509区块产量稳步上升,截至10月份生产原油5.37万吨,自然递减率同比下降15.3%,吨油操作成本降低近300元。
  上扬的产量曲线,让王远信心满满。随着区块的高效开发,无效的高成本措施同比减少40%,高风险作业持续减量,员工劳动强度降低绩效反而提升。一增一降之间,他们的干劲更足了。
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