
作业监督加强现场监管,确保增产增效。 通讯员 肖金禄 摄
单113平4井新井投产现场,胜利油田滨南采油厂工艺研究所副所长赵文勋捡起一块作业过程中返出的原油,“一点也不粘手,掉地上一摔就碎”。
赵文勋介绍,这种原油在50摄氏度条件下黏度达到25万毫帕/秒,属于特超稠油,采用常规注汽热采技术开发,周期产油不到200吨,油汽比小于0.1,也就是说注1吨蒸汽换不来0.1吨油。
然而,他们采用HDCS(水平井+降黏剂+二氧化碳+蒸汽)技术,使单113平4井投产初期日产油达到28吨,目前日产油4.7吨,累计生产原油2784吨,实现效益开发。
作为国内最早开发稠油的油田企业之一,滨南采油厂发扬“油稠人不愁、热情融稠油”的精神,持续攻关稠油高效开采技术,实现年产稠油70余万吨,截至今年9月底已累计生产稠油2259万余吨,占中国石化稠油年产量的近1/7。
本报记者 顾松
通讯员 许庆勇
持续攻关
使稠油成上产“顶梁柱”
滨南采油厂的稠油素有“老、大、难”之称。
所谓老,即开发时间长。1984年9月,单家寺油田第一口注蒸汽吞吐井——特稠油井单2-2-1井开始注蒸汽试验,第一周期累计生产稠油1.7万吨。从此,单家寺油田全面投入开发,是胜利油田第一个热采开发的稠油油田。
大,即稠油体量大。探明和动用稠油储量均占滨南采油厂总储量的1/4以上。储量大,产量也高。1991年,该厂年产稠油96.6万吨,在全国较早建成百万吨级稠油油田,占全厂总产量的1/3以上。目前,该厂年产稠油70余万吨。
难,即开发难度大。稠、多、薄、水、敏、高,这6个特点决定滨南采油厂稠油开发的高难度。
先天不足,后天弥补。30多年来,滨南采油厂坚持把技术创新作为打开地下黑色宝藏的“金钥匙”,经过不懈探索,创新形成具有滨南特色的超稠油开发、敏感性稠油开发等系列技术。
“六五”“七五”期间,国家重点科研攻关项目“单2断块蒸汽吞吐先导试验”和“单2断块蒸汽驱先导试验”,攻克了特稠油油藏开发难关,支撑了大规模工业化开采。
随后,该厂先后开展超稠油油藏蒸汽吞吐开发先导试验、蒸汽驱先导试验,为黏度更高的超稠油油藏开发提供了技术支撑。
黏度最高的特超稠油是最难啃的“硬骨头”。技术人员通过横向集成创新,形成HDCS技术:超过300摄氏度的蒸汽和降黏剂一起,可以使黏稠的原油变得易于流动;二氧化碳,可以为蒸汽提供一个保温层,避免热量损失;水平井,可以解放油层厚度只有2-3米的边际油藏。
此外,技术人员还研发了水平井+水平井、水平井+分支水平井、水平井分层精细开发等不同稠油油藏开发技术,以及水平井均匀注汽等配套工艺,使难动用的单家寺超稠油储量得以有效乃至高效动用。
即便再黏稠,单家寺油田的稠油也还是“正常”的稠油。在王庄油田,稠油则变得极为敏感。储层就像“含羞草”,一遇水就膨胀,一膨胀就把储层里原油流动的孔道堵住了。
不仅对水敏感,王庄稠油对流速、盐、酸、碱都敏感,属于“五敏”油藏,再加上储层薄、泥质含量高,在油井作业、注汽过程中会导致储层渗透率急剧下降,最终致使油井低产甚至没有产量。由于国内外均无成功开采先例,王庄油田一度空有储量却无法动用。
眼看一块“肥肉”却吃不到,技术人员急在心头。他们开展油层保护、防砂工艺、提高注汽质量三项“五敏”稠油油藏技术攻关,配套应用挤压砾石充填复合防砂和压裂防砂等工艺技术,最终成功实现王庄敏感性稠油的工业化开采。截至目前,王庄油田敏感性稠油已动用地质储量3000多万吨,累计产油500余万吨。
得益于稠油开发技术不断突破,滨南厂稠油产量从1999年的32.5万吨增至2018年的73.1万吨,成为该厂连续16年稳产的“顶梁柱”。
低成本新技术
为开发效益“健体”
稠油帮助滨南采油厂连续上产,但同时也是稳产的最大风险,因为稠油自然递减率比稀油高得多。
1984年到1990年,单家寺稠油油田投入开发,滨南采油厂实现快速上产。而1991年到1999年,同样由于单家寺稠油快速递减,该厂产量跌至低谷。2000年以来,又得益于单家寺超稠油、王庄敏感性稠油相继动用,该厂又实现大幅上产。可以说,成也稠油,败也稠油。
基于此,低油价以来,滨南采油厂针对稠油产量占比偏高、效益稳产风险和难度大的问题,一方面优化稠油产量,另一方面加大低成本技术攻关力度。今年上半年,该厂稠油吨油完全成本比2015年降低89.6元。
稠油热采,主要是制蒸汽成本高,热采注汽系统成本占总成本的65%以上。提高蒸汽热效率,成为稠油效益开发的关键。
经过30多年蒸汽吞吐开发,地下仍有大量剩余油,但蒸汽流场分布不均,油井汽窜加剧,导致蒸汽热效率低。
如何堵住地层大孔道,让蒸汽改道走剩余油多的地层?技术人员创新集成稠油蒸汽流场调整技术系列。
纵向差异调剖面。他们将水驱开发理念嫁接到稠油开发上,变笼统注汽为分层注汽。针对油层多、差异大的油井,他们采用分层注汽、分注合采和氮气泡沫调剖等技术,实现精细化、个性化注汽,把蒸汽注入剩余油富集的小层,有效解决不同层系油藏吸汽“吃大锅饭”的问题。近年来,该厂实施分层注汽、氮气泡沫调剖40井次,油汽比提高0.07,阶段增油4770吨。
平面汽窜调流线。稠油老区经过多轮次蒸汽吞吐开发,油井汽窜加剧,不仅影响邻井产量,而且大幅降低蒸汽热利用率。技术人员采取组合吞吐、间歇汽驱、耐温凝胶封窜等技术,有效调整蒸汽流场,缓解井间热干扰。近年来,该厂应用组合式蒸汽吞吐技术,调整平面高耗汽条带,共实施59口井,覆盖地质储量314万吨,汽窜井次由45口降为22口,累计增油3478吨,综合含水率下降3.8个百分点,阶段油汽比提高0.05。
创新应用三相泡沫体系。随着吞吐轮次增加,储层非均质性加剧,边底水入侵严重,单纯泡沫强度达不到调剖要求。技术人员研发“氮气+泡沫+凝胶”三相泡沫体系,既提高了泡沫强度,又规避了凝胶类堵剂笼统封堵伤害油层的风险。近年来,该技术在滨南厂内外推广应用10个井组,阶段油汽比提高0.04,增油7950吨。
变“排砂”为“防砂”。针对王庄油田细粉砂堵塞油井、油井出砂或套损严重等难题,滨南采油厂先后在21口出砂井应用水力排砂工艺,平均单井日产油由3.8吨升至7.9吨,阶段增油2.48万吨;在6口套损井应用水力排砂工艺,恢复日产油能力27吨,阶段产油7200多吨。
“通过科技创新降低盈亏平衡点,增强企业竞争力和可持续发展能力,既是立足当前‘谋一时’,更是登高望远‘谋长远’。”在滨南采油厂厂长王跃刚看来,多下苦功夫、真功夫,多储备一些科技“备胎”,才能掌握发展主动权,从容前行,实现可持续高质量发展。
