“转”出新活力,“变”出新效能
滨南采油厂林樊家油田被评为中石化“高效开发油田”
2021年03月12日  来源:齐鲁晚报
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     本报3月11日讯(记者 顾松 通讯员 许庆勇 聂晓庆) “十三五”期间,面对低油价、增量规模压减、生产能力接替不足等现状,胜利油田滨南采油厂积极转变观念、更新理念,坚持以油藏经营管理为核心,加大勘探开发力度,持续推进稳油降本增效,使林樊家油田自然递减率下降1.7%、年产量保持平稳,被评为中国石化“高效开发油田”。
  经过35年开发,林樊家油田高含水井、低产低效井、报废井较多,井网控制程度较低,层间矛盾突出,开发效果变差。“十三五”以来,滨南采油厂通过开展剩余油分布规律和开发技术界限研究,优选废弃井实施侧钻,完善注采井网,针对高含水区实施微生物驱,出砂低产井实施大修防砂措施,实现了高质量发展。
  针对林樊家油田停产停注井、套损井多的问题,他们树立“扶停一口长停井就是低投入投产一口新井”的理念,开展停产停注井大调查,分区块、分层系、分单井对长停井造成的原因、井网需求及效益状况开展系统大调查;摒弃“高含水井无潜力”观念,利用动静态资料,逐井、逐层进行潜力分析;加大长停井、套损井治理,“十三五”期间扶停油井46口、扶停注水井24口,恢复控制储量506万吨,恢复水驱储量815万吨。
  面对油藏采出程度不均衡问题,他们运用储层精细对比、数模建模等技术,结合钻井、生产、测试等动静态及监测资料,重新认识油藏,摸清层间动用状况及潜力所在,实施林东块和林中九块两个整体调整方案,新增产能4.6万吨。
  林中九块馆陶组属薄层水驱稠油油藏,随着开采时间的延长,部分油井含水上升至90%以上。为进一步改善区块整体开发效果,他们开展剩余油分析,积极攻关探索冷采降黏、微生物驱技术,实施复合激活剂体系+外源菌体系混合驱油的工艺,有效克服了层内层间矛盾和主流线水线突进的问题,且投入少、见效快,开发效益大幅提升。
  经过长期开发,林樊家油田多数单元表现为高含水、高采出程度、低采油速度。“十三五”以来,通过一系列水井增注、油井提液措施的实施,开发效果明显变好,但由于储层展布变化快、非均质性强,易形成水线突进造成暴性水淹。为此,技术人员针对流线差异小、主次分明、固定难调等不同特征,实施“组合调控、周期注采、注采耦合”、调参引流线、卡封堵流线、增注推流线等调流场技术,自然递减率下降1.7%。


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