“复合方”巧解老油田开发难题
鲁明公司曲堤油田多措并举实现效益稳产
2024年03月18日  来源:齐鲁晚报
【PDF版】
     截至2月底,综合递减率-0.2%,较去年同期下降1.2%;今年前两个月生产原油2.51万吨,超计划120吨……作为开发30年的老油田,胜利油田鲁明公司济北采油管理区面临综合含水高、标定采收率低、剩余可采储量低的开发难题,如何实现老区稳产成为亟需解决的难题。
  “针对曲堤油田开发难点,我们做好技术攻关,找出适用的配套工艺技术,并做好转换开发方式、增注补能等方面的中长期规划,实现产量超计划运行。”鲁明公司采油工程专家、济北采油管理区党支部书记赵洪涛说。
  
本报记者 顾松
通讯员 王淑梅
  
   
找准注水方向助上产
  曲堤油田油藏类型多为高泥质、低渗油藏,水井在注入过程中存在不同程度的堵塞、欠注问题,欠注后部分井区能量亏空,油井就处于低液生产。
  水驱稳产始终是老油田开发的关键。治理欠注井,解决注水难题显得尤为重要。开发前期,这个管理区多轮次酸化解堵后,增注有效期变短,且费用较高,注水系统整体增压成本高,实施难度大。
  为找准水井增注措施方向,管理区成立动态分析小组,对120个井组开展常态化动态分析,建立井组分析管理台账,找出各井组的潜力层和潜力区。
  与此同时,管理区在水驱动用程度低的单元和井区,优选井组实施单元整体增压、单体泵微压驱增注等措施,快速有效补充地层能量。
  目前,有9个井组增注,日增油8.9吨,增油效果明显。其中,曲104-斜331井组因储层物性差、吸水能力低,常压注水效果差。为提高该井组注水效果,技术人员实施微压驱注水,同时优化注水井段,先对主力层压驱增注,跟踪对应油井变化随时调配,确保“注上水、注足水、注好水”。
转换开发方式提高采收率
  曲9馆3单元是曲堤油田唯一的整装油藏,油藏地质特征表现为整装、连通好、有一定边底水、能量充足,覆盖地质储量573.4万吨,占曲堤油田总储量的18.7%。
  多年水驱开发后,这个单元开发效果变差,水淹水窜严重,常规注采调配难以满足稳产需求,亟须转换开发方式提高采收率。
  2023年初,管理区决定在曲9馆三东实施化学驱。由于注聚经验不足,管理区就派技术人员走出去“取经”,逐步建立起全员联动的注聚管理体系,推动注聚业务高效运行。
  然而,注聚开发过程并不顺利。该单元因油藏油层薄、泥质含量高、单井液量低,达不到方案设计液量要求,且常规解堵提液效果差。
  针对解堵提液难题,赵洪涛带领技术人员到兄弟开发单位学习,提出“水力负压解堵+人工井壁防砂”的组合解堵提液方案,优化工艺配套技术,形成“疏防”结合的新治理思路。
  目前,这项工艺应用13井次,平均单井日产液量从8.9吨提升至28吨,平均日产油从0.8吨提升至2.5吨,提液效果有所改善,化学驱单元开发指标持续向好。
抓实一体化管理控躺井
  老油区管理难度大,采出液性质复杂、管杆泵不配套、日常管理跟不上,都是造成躺井的重要原因。管理区成立由支委加控躺井团队组成的油水井管理小组,制定“一井一策”方案,形成地面、井筒、地下齐抓共管的一体化管理模式,逐渐提高控躺井管理水平。
  今年以来,济北采油管理区自扶躺井9口,仅这一项就避免产量损失51.7吨,减少作业费90余万元。同时,他们实施了11口长寿命管柱的配套治理,检泵周期延长177天。
  提高注水系统的稳定性,是延长水井注水周期的关键。针对水井出砂问题,管理区从注采基础管理做起,提升注水泵、单流阀、单井调控稳定性等三个关键节点,降低水井出砂频次控躺井,水井出砂井次降至2井次/年左右,效果明显。
  济北采油管理区加强科技攻关,实现老区效益稳产。
本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属齐鲁晚报所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。
网友为此稿件打分的平均分是:
齐鲁晚报多媒体数字版
按日期查阅
© 版权所有 齐鲁晚报
华光照排公司 提供技术服务