孤岛采油厂:
“精耕细作”推动新井高效建产
2024年08月12日  来源:齐鲁晚报
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     数据显示,今年1月—7月,胜利油田孤岛采油厂投产新井29口,较去年同期减少11口;实际单井产能7.5吨,较设计产能增加3.3吨;新井达产率96.6%,同比上升43.8%。
  “一降双升”的背后,是孤岛采油厂持续深化“少井高产”“四提一降”理念,通过系统治理、综合施策,一手夯实老区效益稳产基本盘,一手推动新区高效建产的有力实践。
  
本报记者 顾松
通讯员 李超君 付飞飞
  
  
夯实基础提产能
  “在油田开发过程中,新井达产率是一项非常重要的指标,它就相当于是人体中的‘造血能力’,直接反映了开发过程中新井的产能构建能力,意味着更多的新井能够快速高效地产出油气。”孤岛采油厂采油工程首席专家梁福元解释道,“造血能力强,人体就更健康。”
  为了进一步提升新井产能,孤岛采油厂坚持新区“油藏研究不停、方案编制不停、井位储备不停”等“三不停”原则,上半年共编审优化钻采工程方案16个,其中已批复实施13个,产能建设实现量质齐升,全力推动原油产量箭头向上。
  深入开展地质研究是提高新井达产率的基础,只有准确理解地下资源分布,才能有效部署新井。
  孤岛采油厂地质技术人员认真对待每一个区块,开展细致的断裂刻画、沉积储层描述、成藏分析等地质基础研究,强化问题导向,在孤南40-斜4块、孤南201块等区块均实现产能建设,部署新井20口,投产后平均日产油8吨以上,取得良好效果。
  在此基础上,孤岛采油厂以系统思维统筹“大运行、大生产”,发挥高效协同一体化能力,确保新井开工前,工艺、作业、监督协同运行;对投产方案进行安全、技术交底的“前端把控”,针对井筒准备、返排解堵、防砂作业以及完井投产等工序,以及冷、热采投产风险管控,明确施工要点和考核标准,合理安排施工顺序,确保新井高效施工。
更新理念创效益
  新井投产后,技术人员紧紧跟上,通过实施“日度数据跟踪,周度措施分析,月度工作复盘”运行机制,尤其对油稠、供液差的油井实施注采调配、加降黏剂、掺水升温、热洗等措施,改善生产效果,目前累计实施措施237井次。
  中一区馆5单元新投产油井中2-斜520和中0-斜523,由于井区处于断层边部,原油黏度7750兆帕/秒,属于特稠油,投产初期井筒举升困难。
  对此,地质、工艺和管理区联合会诊,通过实施泵下掺液、多次优化掺入量等一系列举措,有效改善举升状况、提高油井产量。目前两口油井平均日产油7.5吨,均已超设计目标运行。
  在工艺研究所副所长赵方志看来,这是新理念带动了全链条各环节能量的释放,进一步提高新建产能水平。
  今年,孤岛采油厂深化“勘探开发一体化、地质工程一体化、油藏工艺一体化、技术管理一体化、生产经营一体化”等五个一体化融合理念,大力提升协同作战效能。从选井到施工,再到施工后的精细管理,包括地质、工艺、工程、地面、生产运行在内的所有环节,都用管理的思维破解难题,用倒逼机制去解决问题,形成闭环式的体系规范,从而实现效益提升。
  数据显示,今年1月—7月,孤岛采油厂新钻井59口,投产29口,作业一次成功率100%,增油2.9万吨,新井产能实现大幅增长。
  赵方志表示,下一步,孤岛采油厂将构建开发态势预警体系、推进开发单位措施储备库建设,抓实分类油藏精准治理,搭建“工艺措施分析”App,实现工艺措施(返排、防砂)跟踪分析的闭环管理,持续推动措施决策的精细化、标准化和智能化。
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