截至10月上旬,胜利油田孤东采油厂特低渗透油藏孤东281块日产量上升至66吨,平均单井产能提高5倍,区块开发经济效益评价由80美元/桶下降至50美元/桶。
孤东采油厂党委常委、副厂长何海峰介绍,成绩得益于他们对标海洋采油厂,建立学习曲线,贯穿井位设计、井身设计、钻井完井、投产作业的全过程,集成创新技术,实施质量管控,让效益开发“难点”变“甜点”。
本报记者 顾松 通讯员 宋小花 汪延富
先注后采
观念转变天地宽
一年前,动用程度低、渗透率低、单井产量低是孤东281块的标签,“三低”让其成为孤东采油厂唯一规模未动用储量区块。
据了解,孤东281块油藏埋深近4000米,渗透率仅1.36毫达西,储层岩石致密得像磨刀石,效益开发“先天不足”,日产油量只有11吨。2012年试验压裂提产时,单井投入160万元,产量只有5吨,且递减快。
近年来,随着科技创新的不断进步,油田压驱注水技术取得重大突破,引领了低渗透油藏开发方式大变革。孤东采油厂解放思想,打破常规,树立“低渗透不代表低产能、低效益”理念,按照“能量为先、先补后采”工作思路,创造性地探索实施“压驱注水+体积压裂”建产,水井注水补能,油井改造油层,双管齐下,为增储上产注入新动能。
去年,孤东281块主体压驱注水后,日产油增加52吨,实现了高效动用。今年,孤东281北进一步优化提升,平均单井产能提高至9吨。如今,孤东281块不仅甩掉“规模未动用储量”帽子,还成为孤东油田增储上产的潜力阵地之一。
压驱+压裂
双轮驱动难动用
近两年,孤东采油厂以提高单井产能和降低开发成本为目标,利用“压驱注水+体积压裂”配套技术,双轮驱动打破“注采两难”僵局,形成了致密油藏效益开发的“孤东模式”。
井无压力不出油。该厂充分发挥压驱技术快速补能、有效扩散的优势。孤东281北注入压力55兆帕,比常规提高了3倍,单井日注水量高达1904立方米,只用30天就“喝”掉了过去2年多的注水量,共计3.47万立方米,对应4口油井地层能量实现明显上升。
为解决“油采不出”难题,孤东采油厂通过给地层做高精度“CT”,实施“一井一策”“一段一策”,采用组合缝网压裂工艺,量身定制分支缝+主缝组合的复杂裂缝网络,加合使用压驱增能+渗吸蓄能+限流射孔+层间暂堵+陶粒支撑等配套工艺,增大储层的改造体积,在磨刀石中打通了油气渗流通道。
目前,孤东281北新增经济效益动用储量45万吨,平均单井产能比设计产能提高33.3%。昔日吃不下的“难点”,华丽变身为效益开发的“甜点”。
全程优化
管理催生效益花
孤东采油厂把特低渗透油藏开发作为一项系统工程,全过程优化、全过程管理,在存量中做出了增量,技术创新成果转化为实实在在的经营成效。孤东281块新建产能2.3万吨,累计产油1.82万吨。
对标海洋采油厂,孤东采油厂实行学习曲线管理模式,各方技术专家成立联合办公组,进行一体化决策、一体化管理,深化油藏描述,优化井身结构,优化井位设计,优化钻井完井,优化投产作业。
其中,地面采用三井同台“井工厂+拉链压裂”工艺整拖钻井,地下采用“泵送桥塞分段+套管体积缝网压裂”工艺充分改造油层,实现了钻井、压裂提速提效。据统计,平均单井钻井周期15.8天,同比缩短了50%,节约用地20亩,减少征地补偿费81万元。
“3.47万立方米的水可不是随便喝的,是‘压力实时监测系统’根据生产大数据优化出来的最佳注入量。”采油管理四区副经理王玥说,“智能化”让压驱注水更精确,让动态分析更精准,压驱后孤东281北地层压力系数按设计要求由1.02提高到1.32,及时的注采耦合、参数优化,让每口井时刻保持最佳状态,充分释放产能。
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