本报8月29日讯(大众新闻记者 顾松 通讯员 周国庆 孙志惠) “LPL2-N20、LPL2-P49等井硫化氢含量高,且短期内无法治理到危险临界浓度下的,立即关停!”胜利油田临盘采油厂党委书记李法军在硫化氢专班运行会上要求。
今年以来,临盘采油厂狠抓硫化氢风险管控,先后关停17口高含硫化氢油井,涉及产量16.4吨/日。通过调整药剂、优化生产方式、创新治理模式等措施,复开7口井,恢复产量8.3吨/日。
临盘油区没有膏岩层,不具备产生大量原生硫化氢的条件。为科学溯源,该厂成立硫化氢管控专班,采取“溯源+治理+监测”措施,深化硫化氢治理研究。
他们携手长江大学,运用前沿的硫同位素及挥发性有机含硫化合物分析技术,深入剖析硫化氢的成因,明确了水驱生物是催生硫化氢的“元凶”,锁定硫酸根及硫酸盐还原菌超标两大关键因素,为后续精准施策提供科学依据。
根据不同油藏特点,临盘采油厂采取多维度、分层级的强化治理策略,取得阶段性成效。其中,针对深层油藏,使用井筒自循环48小时杀菌治理方式,临82-斜10等10口试验井平均硫化氢含量,由329毫克/立方米降低到24毫克/立方米,有效期均在1个月以上。
针对浅层油藏,开展脱硫剂优选及加药优化调整试验,首批14口井治理后平均浓度由399毫克/立方米降至71毫克/立方米,经验做法推广至全部脱硫加药油井。截至目前,该厂硫化氢含量大于1000毫克/立方米的井全面清零。
针对地面系统,临盘采油厂在单井管线、集油支线、集油干线、联合站分离器等节点,开展杀菌、冲洗、加液碱等对比实验,优化治理方案。同时,所有涉硫场所按照高风险管理标准运行,构建起立体化防控网络,为安全生产提供有力保障。
通过不断优化治理方案,临25-1典型线路油井硫化氢含量大幅下降,平均硫化氢含量由1483毫克/立方米下降至28毫克/立方米。
从“靶向治”到“追着打”,临盘采油厂依托联合站日度监测及反向预警机制,利用硫化氢分布图版,精准查找异常线路及油井,确保异常情况能够及时发现并得到有效处理。
在强化含硫井防控治理的同时,他们把员工健康安全放在第一位。日常工作中,不断强化员工的安全意识,利用油井四色管理、风向标、防护栏、警示告知牌等手段,确保每位员工在生产一线得到周全的防护。严格执行硫化氢环境监测与应急演练的频次与质量,提升员工应对突发情况的能力。
此外,临盘采油厂在单井拉油、管网运行、井控管理等方面,参照硫化氢防控模式,按照“隐患不除,油井不开;消除隐患,恢复生产”的原则,建专班、定责任人、定部门、定期限、定资金、定措施。“硫化氢管控要坚持系统思维,实施全链条、立体化治理,确保各生产节点风险全面受控,坚决做到‘不安全的产量一吨不要’。”临盘采油厂厂长于昭东说。
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