在距离胜利油田鲁明公司青南采油管理区驻地40公里外,莱87注水站内空无一人,已不见往日值守人员穿梭的身影。经过两年多的探索与实践,这座注水站顺利通过技术检测中心的安全评价论证,正式成为一座“无人值守”的智能泵站。
大众新闻记者 顾松
通讯员 王淑梅 张超
人解放出来,效率提上去
时间退回两年前。莱87注水站承担着青南采油管理区近一半的注水任务,为周边12口水井提供增压,但运转方式依然传统。“那时候注水站离不开人,每天采取‘两班倒’的模式运行。”青南采油管理区经理赵兴国回忆道。
更令人头疼的是应急响应。赵兴国说,设备偶尔“闹脾气”,等技术员从几十公里外赶到现场,从分析问题到处置问题,费时费力。
事实上,这种高度依赖人力的传统生产模式,不仅效率低下,也存在安全隐忧。管理区党支部书记任超说:“向传统模式要效益,空间已经很小了,数智赋能是效能提升的关键。”
转型,势在必行。鲁明公司经过前期论证调研,决定启动莱87注水泵站“无人值守”标准化建设项目,决心向智能化要效益。
改造,并非简单的设备堆砌。项目组确立了清晰路径:以设备本质安全提升为根基,用自动化与信息化技术赋能,最终靠一体化集控平台实现全局管控。
鼠标一点,泵站“自动转”
如今,再走进莱87注水站的中控平台,已是另一番景象。在管理区生产指挥中心,值班人员轻点鼠标,就能实现“一键式”远程控制。
“我们现在不仅看得见,还能管得住。”生产指挥中心员工董展卓说。智能巡检系统24小时运转,实时传回数据,一旦发现异常,系统自动预警,实现“早发现、早处理”。
比远程控制更关键的是“感知”能力的飞跃。遍布泵站的压力、温度、振动、流量等传感器,24小时捕捉着设备的细微变化。系统一旦发现数据偏离正常区间,便会立即触发预警。
“以前是我们去找问题,现在是问题‘主动报告’。”在赵兴国看来,这意味着,潜在故障在萌芽阶段就能被察觉,处置窗口期大幅提前。
安全,是这场变革的重中之重。系统一旦监测到参数异常,可在毫秒级内启动联锁控制,实现紧急停车。远程一键关停功能,也让应急响应能力大幅提升。
从“人跑现场”到“数跑云端”
改造带来的不仅是技术升级,还有管理模式的重塑。以往,这样一个规模的注水站每天需要3名员工轮班值守。如今,只需1名机动人员定期巡检即可,劳动强度大幅下降,安全隐患从根本上减少。
与此同时,设备维护方式变了。通过实时监测与预测性维护,系统能提前发现潜在故障,维修成本降低超80%,设备运行效率反而更高。
在胜利油田有关部门的大力指导下,鲁明公司将这一经验固化为企业标准——《油田无固定人员值守注水泵站设备配置规范第1部分:柱塞式注水泵站》,为后续新、改、扩建项目的标准化建设提供了“样板”。
“智能化不是把现有流程电脑化,而是用数据重构流程。”任超表示,如今的管理模式已转变为“集中监控、无人值守、有人巡检、专业维修”,基层员工的角色也从“操作工”转向“管理员”,数智化赋能高质量发展的成效日益显现。
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